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联合动力:苦干巧干抢产出 首季实现开门红
发布时间:2017-04-21     来源:联合动力     浏览次数:2369


       公司第一季度产销两旺,完成产出4587台,销售 4484 台,同比 2016 年产销增幅均超过200%。其中3月生产1874台,同比增长了127%。

 


       今年一季度市场延续了去年的旺盛,生产繁忙。2017年初,联合动力精心部署全年的各项工作任务,春节开工的第一天就发布“大干 100 天,产销 6000 台竞赛”,并且通过“明确和强化考核及责任标准”、“后勤支援一线”、“党员突击队援助”等多项活动促进,全员不断变革、精诚协作、主动出击,挑战一个又一个困难,达成了“首季开门红”的目标。


领导挂责   多措并举保物料供应


       订单就是号角,订单就是命令,按时交付就是我们对客户最好的回答。联合动力建立天标达成及产能提升责任机制,生产计划部统筹安排协调各部门不断协同作业,快速响应,保障天标。“今年,我们首要任务就是产能提升。”生产计划部经理孙荣表示,要提升联合动力的产能就要抓好“6K零部件交付能力提升、缩短生产节拍及综合效率提升”等三个关键。


       生产计划部每周组织营销部评审,锁定下一周排产及一月预排计划,并且锁定排产及预排的物料需求计划,发布缺件清单,这样对产能目标进行了分解,做好了相应的紧急预案。“缺料、等料就是我们最烦心的事情。”生产线的员工每次一提到缺料都是一副深恶痛绝的表情。


       为充分保障物料的供应,自2016年12月,总经理梁和平带队走访供应商,尤其是瓶颈件的供应商,加强与供应商的沟通,督促供应商提前做好零部件的供应,并且协助供应商进行产能提升。今年年初,采购部对供应商的交付能力进行评估,对不满足供应的零部件进行识别,并建立清单标准,根据识别结果采取不同的应对策略,比如帮扶供应商进行产品开发、开发替代件、对结构件开发新供应商开发甚至驻点供应商抢资源等多项措施。目前,联合动力对浙江九隆、浙江华天等供应商实施驻厂控制,协助九隆、富莱茵、浙江银轮等多家供应商快速提升产能。


       联合动力K12/K13N瓶颈物料的供应由公司领导及部门领导挂责,专项负责保障物料供应。3月,在生产任务紧急,面对紧急缺件时,采购员多次深夜前往车站“人肉”带回零部件。


最严考核    紧咬天标不放松

       为保障天标达成,实现平准化生产,公司发布了《100天 6000台责任与考核标准》,并且严格执行。首先,生产计划部发布的主生产计划作为工作安排指令,联合动力各个部门要全力保障执行,对因各种因素影响导致其调整的,责任分解到部门,并进行相应考核。目前,公司已对需求侧变化、缺料、质量、技术状态等影响生产的各个因素进行细分,明确责任到各个部门。其次,各责任部门要高度关注生产上线计划,对会影响第二天上线的问题处置以“当日不完成不下班”为基本原则,对因各种因素影响,导致生产小停的,公司会对各个单位进行考核。

       这个考核可以说是“史上最严、史上最细”。生产计划部对天标达成与平整化生产影响情况进行分析,出具考核明细,每日发布一次考核情况通报。此次考核责任是针对分管领导及部门领导,影响生产10分钟及以内考核100元/次。有压力才会有动力。通过严格要求让各管理干部及负责人都绷紧一根弦,紧咬天标不放松。据统计,3月份,联合动力共考核近40项,考核金额接近2万元。

精诚协作   苦干巧干抢产出


       “他们真的很给力。”面对缺料等多种影响生产的情况,产线员工放弃抱怨,敢于硬碰硬,敢于啃硬骨头,紧咬天标不放松,他们卯足劲拼命干,只为了抢产出;他们每天很累,但他们默默改善,主动采取各种措施,只为了保证产品的高质量。

       “每天晚上要干到21点多,才倒班。”鲁朦负责OP0240与OP0250这两个工序,这两个工序是瓶颈工序,目前两班倒才能达成70台的天标。自去年10月,他与毛小康轮流排班,周六、周日均没有休息。“我们基本都在晚上进行换刀。”据蒋尚平介绍,为了保障白天的加工,刀具班组现在采取“强制换刀”策略,须更换刀具全部排班到晚上8点到11点进行。刀具班组共5名成员,大生产期间平均每人工作15小时。


       为了不断满足订单需求,联合动力不断提升生产节拍,无论节拍多快,配送线始终坚持单台配送,在配送线全员的努力下,他们打破了单件配送只能适应慢节拍的常态。配送线一共有7个配送点,27人,早上7:30,他们已经将物料配送到各个工作台上。为了抢产出,配送线自进入大生产期间开始,早会提前到头一天晚上进行,每天提前半小时到岗,做好物料配送。配送线还通过配料区拆分、循环补料改成随机流转、补料量控制、拆包区空间限物料量等改善来减少搬运、走动、找料的时间。据配送线线长刘勇介绍,目前单件配送已经具备15分钟、12分钟、10分钟、8分钟的节拍能力。


       “我来顶上。”产线上的各个角落时时响起这样的声音。突击班组于去年成立,他们的任务就是快速提升产能,哪里有问题就去哪里?面对堵线、质量故障、物料补装等各项问题时,各线长、突击班组的成员们就奔向现场。


       后勤职能部门急生产所急,主动为产线排忧解难。质量部开辟质检绿色通道,无论是周末还是晚上,物料随时到随时检。党员突击队及各部们主动服务支援生产,3月,一共有197人支援产线,支援时长超过800小时。


       这几个月,他们常常加班到深夜,没有周末,“舍小家,为大家”,上下齐心拧成一股绳,他们都为身在这样一个小集体感到骄傲,为满足联合动力的客户需求而加倍努力。


不断改善   缩短生产节拍


       “天标就是军令,逼着我们不断改善。”3月1日,结合订单情况,联合动力每天必须排产80台才能满足交付。2月,联合动力加班到晚上21点才能完成65台发动机。


       “2月份100台(缸体及缸盖的总数)都不敢想象,更别说120台。”机加线线长汪建表示,对于当时的产线来说真的很难,可以用不敢想象表示。由于人力不足,机加线实行单线生产,2月份,机加线员工没有休息一天,全线人员卯足干劲,每晚加班到21点,瓶颈工序甚至加班到凌晨才能完成90台的任务。


       缩短生产节拍,提升效率迫在眉睫。制造部经理周勇带领技术质量组、设备组及各线长从人员、设备、工艺等三个方面识别瓶颈工序,组织生产节拍的提升工作。“现场观察是关键。”2月中旬,制造部工艺员、线长及以上人员组建小组,分配区域,每日指定专人到指定的区域呆两个小时,找出生产现场的不合理,找出改善点,提出瓶颈工序优化举措;设备组快速响应,利用晚上、周末加班完成改造工作。


       机加线的人机工程改善和优化检测工具大大缩短了生产节拍。以前,OP0080工序需要使用吊车将缸盖吊下来进行检测,既浪费了人力又浪费了时间。改善小组通过自动线增加回转台消除了下线检测,这个岗位大约能节约2分钟/台。3月,机加线这样的改造完成24项,总计节约时间48分钟。喷油器孔以前使用卡尺检测,现在使用专用检测工具,效率提升了5分钟/台。为满足订单交付,装试线也通过工序调整改善、人机工程优化、工位器具改善、配送方式优化,在严控增员的情况下生产效率节节升高,确保了每个订单的交付工作。


       3月,机加线天标从90件稳定提升至120件,产能提升33.3%;装试线天标从70件稳定提升至80件,产能提升14.3%。


       “强劲,今天试试140台的目标能否达成。”4月14日,机加线早会上斗志昂扬。优化改善还在继续,生产节拍还在不断提升,预计5月30日,联合动力可以实现每天不加班就能完成80台的目标。


联合动力   刘小娟




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